小革新 大效益 汽車前橋分廠不放過每一項改善
經(jīng)過義和車橋設(shè)備管理部的定期檢查發(fā)現(xiàn),汽車前橋分廠前輪轂加工工序原設(shè)備的老化造成產(chǎn)品零部件加工的精度下降,加工速度低下,加工工件時操作動作繁瑣,產(chǎn)能低下,對主機廠的產(chǎn)品尺寸難以保障。有些設(shè)備的動力系統(tǒng)為液壓系統(tǒng),受天氣溫度的影響嚴重,氣溫低、氣溫高時工作能力低下。汽車前橋裝配工裝采用的手動加緊方式,壓緊方式繁瑣,壓緊靠人力手感壓力不穩(wěn)定。
針對以上不足,經(jīng)研究決定將汽車前橋分廠的數(shù)控鏜床進行改造,采用一臺閑置數(shù)控四頭鏜床,對機床的原機身改造調(diào)整,滿足主機廠對汽車前橋產(chǎn)品的加工工藝要求。改造的數(shù)控鏜床動力系統(tǒng)為數(shù)控系統(tǒng),不受天氣溫度影響。加工工件時精度穩(wěn)定,加工速度是舊機床提高兩倍,操作方便簡單。并且車橋工裝采用的氣動加緊方式,改造的壓緊板使得壓緊方式簡單,壓力通過壓力閥輸出氣缸壓緊加工工件時穩(wěn)定牢固。
通過此次改造,充分利用汽車前橋分廠閑置設(shè)備進行改造,滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求,節(jié)省購入新設(shè)備投資11萬元左右。并在工裝加緊方面采用氣動加緊,并入數(shù)控設(shè)備的自動工作系統(tǒng),減少操作者勞動強度。用電方面原設(shè)備功率為12千瓦,現(xiàn)設(shè)備功率8千瓦,每年節(jié)省用電4522元。提高生產(chǎn)效率方面數(shù)控鏜床加工效率是原機床的兩倍,自動化程度高,在裝夾完工件后完全有時間對其它工序進行工作,從而實現(xiàn)一人雙機,提高工人收入。